本文上海申安醫(yī)療器材廠對微波干燥滅菌機起火原因進行分析并提出應(yīng)對描施,以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,并為保養(yǎng)管理工作提供借鑒。
1問題的提出
某微波干燥滅菌機自運行以來,發(fā)生了多次電氣火災(zāi)事故,造成設(shè)備停機,生產(chǎn)停頓,嚴重影響到產(chǎn)品的質(zhì)量。據(jù)統(tǒng)計,在事故中,各部分發(fā)生起火的概率如下:
(1)倍壓整流電路起火占90%左右,多次燒毀單個磁控管線路板,并引起相鄰磁控管線路板和線路起火,最嚴重的一次燒毀變壓器組五組,40個磁控管不能工作
(2)光隔板起火占10%左右,一般只導(dǎo)致單個磁控管不能工作,引起相鄰的磁控管反饋信號光隔板起火的占整個光隔板起火事故的40%左右。
2技術(shù)研究及對策制定
(1)針對電路控制中HVP-16T高壓二極管耐高壓能力差的問題,將原來電路控制單元中的高壓二極管改為HVP-16型高壓整流裝置,經(jīng)過試運行后,此裝置在電路中的耐壓能力大幅提高,沒有炸裂損壞情況的發(fā)生。另外,將容易脫焊的針式管腳47水泥電阻改為管腳為扁平寬2cm型水泥電阻,用紅外測溫儀測量該元件溫度已降為70℃左右,因高溫造成的管腳脫焊打火問題得到了有效解決。此外,還將高壓一極管兩端的電線全部改為耐壓等級不低于2300V的高壓軟線,該電路的承載能力明顯増強,起火事故明顯減少。
(2)密封電源箱上各節(jié)冷卻軸流風(fēng)機,對軸流風(fēng)機孔加裝有機玻璃視窗,在電源箱兩端頭處各加裝離心風(fēng)機,進口處加裝中效過濾器,使進入風(fēng)為無粉塵的潔凈空氣,并始終保持電源箱中的空氣為正壓,有效防止操作間的粉塵沿著電源箱不銹鋼頂板和側(cè)板的縫隙進入。
(3)在電源箱底部增加一層石棉保溫層,隔離加熱箱輻射的溫度使電源箱內(nèi)部的溫度降低,可以有效防止電氣元件及材料的老化,進而有效減少起火事故的發(fā)生。
(4)加熱箱內(nèi)表面的清洗:由于加熱箱內(nèi)表面的積垢太厚時,積垢物在工作過程中會吸收微波而產(chǎn)生熱量,通過熱輻射傳導(dǎo),致使加熱箱表面溫度太高,既耗能又使電源箱的溫度升高。因此,只有通過人工對加熱箱內(nèi)表面進行徹底清洗。每半年應(yīng)對設(shè)備內(nèi)表面清洗一次。
(5)采用離心風(fēng)機對戶外空氣通過中效過濾器直接進入配電柜進行冷卻,始終保持正壓力,排風(fēng)自由排放在操作間。離心風(fēng)機的控制附加到整機的控制中,在觸摸屏上操作,并具有關(guān)微波延時停止設(shè)置。
(6)定期對電源箱和配電柜的電氣元件進行檢查,對性能不穩(wěn)定、接觸不可靠的元器件必須更換,對磁控管、高壓電容變壓器油制定詳細的更換周期。同時,對電源箱和配電柜定期吹灰清理積塵,使其內(nèi)部干凈,保證電氣元件的可靠穩(wěn)定運行。
3結(jié)語
經(jīng)過一段時間的努力,現(xiàn)在電氣火災(zāi)事故很少發(fā)生,機器的穩(wěn)定運行極大地提高了生產(chǎn)效率。此外,微波干燥滅菌機的安全穩(wěn)定工作對藥品的生產(chǎn)至關(guān)重要,而電氣起火事故的發(fā)生嚴重影響到設(shè)備使用效果和藥品的質(zhì)量,因此我們必須找到共原因,并加以預(yù)防改進,而電氣起火事故的成因復(fù)雜多變,對其進行分類分析并制定相應(yīng)的措施,オ能保證設(shè)備發(fā)揮出其應(yīng)有的性能。